螺桿空壓機(jī)在使用的過程中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)跑油的情況,這樣不僅會(huì)影響到空壓機(jī)設(shè)備的正常使用,而且長期跑油會(huì)對空壓機(jī)的性能造成一定的影響。那么
合肥螺桿空壓機(jī)為什么會(huì)出現(xiàn)跑油的情況呢?下面小編就為大家介紹一下原因。
問題一、油氣分離罐設(shè)計(jì)不規(guī)范:
有部分空壓機(jī)廠商,在設(shè)計(jì)油氣分離罐時(shí),初級分離系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理,初級分離效果不理想,使進(jìn)油分前的油霧濃度含量很高,油分負(fù)荷過重,處理能力不足,導(dǎo)致油耗過高。解決方法:生產(chǎn)廠家改進(jìn)設(shè)計(jì),提高初級分離的效果。油分跑油
問題二、加油過多:
加油量超過正常油位,部分機(jī)油隨氣流帶走,導(dǎo)致耗油量過大。解決方法:停機(jī)后,待油氣桶內(nèi)氣壓泄放為零后,開啟放油閥,將油排放至正常油位即可。
問題三、回油管路堵塞:
當(dāng)回油管路(包括回油管上的單向閥及回油濾網(wǎng))有異物堵塞時(shí),分離后凝聚在油分底部的機(jī)油就無法回到機(jī)頭,已經(jīng)凝聚的油滴又被氣流吹起,隨著分離后的空氣一起被帶走。這些異物通常是由安裝時(shí)掉落的固體雜質(zhì)造成。解決方法:停機(jī),待油桶壓力泄放至零后拆下回油管的所有管件,將堵塞的異物吹出即可。安裝內(nèi)置油分時(shí)注意清理干凈油氣桶蓋,同時(shí)留意油分芯底部是否有固體顆粒殘留。
問題四、回油單向閥損壞:
若回油單向閥損壞(由單向通變成雙向通),停機(jī)后油分罐內(nèi)壓則會(huì)將大量的機(jī)油通過回油管倒回油分內(nèi)部,下次機(jī)器運(yùn)行時(shí),油分內(nèi)部的機(jī)油將無法及時(shí)吸回機(jī)頭,導(dǎo)致部分的機(jī)油隨著分離后的空氣跑到空壓機(jī)外(此種情況常見于未裝置油路截止閥和機(jī)頭排氣出口單向閥的機(jī)器)。解決方法:拆下后檢查單向閥,如有雜物將其卡住,清理雜物即可,如單向閥已損壞,則更換新品。
問題五、回油管安裝不當(dāng):
在更換、清洗、維修空壓機(jī)時(shí),回油管未插到油分底部(參考:距油分底部弧心1~2mm較好),導(dǎo)致分離出來的機(jī)油無法及時(shí)回到機(jī)頭,積聚的機(jī)油會(huì)隨著壓縮空氣一起跑出去。解決方法:停機(jī),待泄壓歸零后,將回油管調(diào)整至合理高度(回油管距油分底部1~2mm處,斜口的回油管可以插到油分底部)。
問題六、zui小壓力閥故障:
若zui小壓力閥的密封處有泄漏點(diǎn)或zui小壓力閥提前開啟(因各廠家設(shè)計(jì)開啟壓力各有不同,通常范圍在3.5~5.5kg/cm2之間),那么機(jī)器在運(yùn)行初期建立油氣罐壓力時(shí)間就會(huì)增長,此時(shí)處于低壓狀態(tài)的氣體油霧濃度高,通過油分時(shí)流速快,油分負(fù)荷加重,分離效果降低,導(dǎo)致耗油量大。
以上就是小編整理的關(guān)于合肥螺桿空壓機(jī)在使用過程出現(xiàn)跑油問題的原因,當(dāng)空壓機(jī)出現(xiàn)跑油的狀況時(shí)要及時(shí)排查出現(xiàn)問題的原因,及時(shí)解決跑油問題,避免對空壓機(jī)造成一定的影響。